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上湾煤矿8.8 m超大采高智能化综采控制系统研究与应用

2023-06-27 12:47:32  来源:智能矿山杂志  作者:崔耀,王旭峰,潘占仁
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近年来,随着国产采煤装备技术的快速提 升,采煤方法也随之产生了变化。近10 年来, 一次采全高的工作面从5 m提升到 7 m ,目前最高的一次采全高工作面,已在神东上 湾煤矿完成井下实际应用,采高达8.8 m,并已完 成一个工作面的回采。装备能力的提升与采高的 加大,对工作面智能化要求越来越高,国际上对煤 矿智能化开采技术的研究始于20世纪90年代,德 国、美国、澳大利亚等国先后提出了自己的技术方 案,其思路均是依赖工业自动化的基础,结合远 程可视化监控,实现对采煤机、支架等装备的控 制。 1990年德国推出综采电液控制自动化系统, 其特点是装备程序化控制。 2000年之后,随着计 算机与网络技术进步,澳大利亚联邦科学与工业研 究组织(CSIRO)开发了以设备定位技术为核心的 LASC长壁自动化系统;美国久益公司( JOY)推 出以实现地面远程监控为目标的虚拟采矿方案;德 国艾柯夫公司着力于智能化煤机的研发,聚焦于提 供具有防碰撞、智能控制、截割模板等高级功能的 智能煤机装备及相关行业方案。

我国对智能化开采技术及装备的研究起步较 晚, 2008年才研制出首套国产电液控制系统,实 现了对国外进口产品的替代,奠定了综采自动化系 统国产化的基础。近10年来,国加大了投入力 度,在“863项目”“973计划”及智能制造专项 支持下,我国的智能化开采技术取得了突飞猛进的 进展;实现了“液压支架电液控制系统、煤机记忆 截割与可视化远程干预控制”相结合的智能化无人 开采技术模式,攻克了液压支架自适应控制、工作 面“三机”协调联动、自动化放煤等关键技术难题。

随着煤层埋深和工作面采高加大,工作面煤 壁易片帮、设备协同性差,影响工人的安全和生产的正常进行,成为大采高工作面开采的重大安全问 题。研究了大采高工作面智能开采工艺、智能设备 配套,建立大采高工作面多设备协同作业控制机 制,集成应用基于控制支架姿态动作的片帮处理技 术,形成大采高安全、高效、智能开采集成与示范 工作面,为国内大采高智能化开采提供具有指导意 义的研究示范成果和可借鉴经验。

超大采高工作面智能控制技术路线

超大采高智能化工作面的建设需要保证超大 采高支架良好的姿态与支护状态, 以避免大规模的 倒架事故,减少因矿压显现强烈导致的冒顶、片帮 等安全事故。同时,工作面的综采设备要具备协同 控制、安全预警、智能感知与实时控制通信等功 能。因此,超大采高工作面智能化开采面临着围岩 控制、开采工艺评估、支架姿态控制、支护状态评 价、设备协调联动控制等难题。

面对上述难题,超大采高智能化综采控制系 统从大采高支架智能感知与控制、井下工业以太网 通信、设备集中控制、工作面与两巷矿压监测和评 价等方面,对8.8 m超大采高智能化开采进行技术攻 关。超大采高工作面智能化技术线路如图1所示。

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图1  超大采高工作面智能化技术路线

针对超大采高开采工艺、顶板与护帮板围岩 控制、支架姿态与支护状态、设备协调联动控制等 问题进行科学研究,采用了机架协同控制技术、围 岩状态监测与分析技术、支架智能感知技术、实时 工业以太网通信技术、遥控人机交互技术等多项关 键技术,研究了网络型支架电液控制系统、综采工 作面集中控制系统、矿压监测与分析评价系统3套 系统装备。相关研究成果在12403工作面进行工业性试验,提出8.8 m超大采高工作面智能开采关键 技术与一体化解决方案,达到智能开采装备示范应 用效果,实现超大采高安全、高效生产。

超大采高智能化综采控制系统

超大采高智能化综采控制系统由网络型支架 电液控制系统、工作面智能综采控制系统和工作面 及两巷矿压监测与评价系统组成,解决了超大采高 开采工艺、顶板、护帮板围岩控制、支架姿态与支 护状态、设备协调联动控制等问题。

网络型支架电液控制系统

网络型支架电液控制系统的核心控制器, 采用 自主研发的基于百兆以太网液压支架控制器,实现 自动跟机、姿态监测、支护控制、快速移架4项关 键核心功能,并提供了保障人员安全的定位功能。

( 1)基于百兆以太网液压支架控制器该控制器采用100 M实时工业以太网通信,辅 以工业现场总线(高速CAN),将原有的支架控制器和工作面综合接入器、红外线定位集成,很大程 度上简化了支架电液控制系统硬件架构,减少了 工作面布线,同时解决了总线带宽的问题。该控 制器可直接连接视频摄像仪、WiFi基站等设备, 在工作面建立了一条通信高速链路,实现一网到 底(图2 )。

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图2  网络型支架电液控制系统

同时,该控制器采用基于SoftPLC的通用控制 单元组态化开发平台,硬件虽然是嵌入式硬件,但 系统的软件架构更接近于主流PLC软件架平台,使 得控制器嵌入式应用软件的开发效率大幅提高,开 发难度大幅降低,向行业通用本安PLC方向发展。

(2)网络型支架电液控制系统的关键核心功能

大采高全工作面液压支架自动跟机及远程干 预控制功能。根据上湾煤矿超大采高工作面地质条 件,设计超大采高工作面智能化跟机自动化工艺。 护帮板采用依次跟机收放控制,同时缩短跟机移架 距离,提高移架效率,减少空顶,可有效防止片 帮、冒顶、煤块飞溅等安全事故, 提高工作面整体 运行的安全性(图3)。全工作面跟机自动化率平 均达到80%以上,中部跟机达到90%以上,平均干 预率低于28%。

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图3  护帮板采用依次跟机收放控制示意

(3)大采高支架姿态实时监测功能

采用帕斯卡原理研发支架高度传感器,将软 管两端都配置高精度压力传感器,用高度产生的压 差除以重力加速度及介质密度,可直接计算出支架 高度。同时,在测高传感器中集成倾角传感器,并 配置掩护梁及底座倾角传感器,实现对支架顶梁、 护帮板、底座的横滚角度进行实时监测,测量误 差<±0.3°,高度误差±3cm,监测延时<50 ms="">

(4)多级护帮联动控制及防片帮功能

控制器接入护帮行程、接近传感器,实现三 级护帮的联动控制,防止护帮伸收时,切顶梁及打 到刮板输送机电缆槽。同时, 配置护帮压力及立柱 初撑力保证系统,为围岩监测与分析评价提供数据 基础,保障支架良好围岩支护状态。建立了液压支 架与顶煤围岩耦合控制模型, 实现电控系统与围岩 监测系统联动,当周期来压时,电液控制系统可主 动提升支架初撑力与护帮支护压力。

(5)大采高支架与大流量泵站联动控制功能

通过研究大采高工作面液压支架降柱、移 柱、升柱时间对液压和泵站系统压力、流量的影 响,以及采煤速度与液压支架移架时间的关系,提 出了工作面液压系统速度分析理论,突破了超大采 高工作面快速移架的瓶颈。采用大采高支架与大流 量泵站联动控制技术,以决策树方法为基础,建立 大数据自主决策模型,设计多泵变频联动专用算 法,实现按需供液最优控制效果(图4 )。

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图4  数据自主决策模型

(6)人员近感定位功能

实现支架闭锁,保障人员安全。同时通过定位, 实现支架遥控器的自动近感连接,支架遥控控制。

工作面智能综采控制系统

将Longwall  Mind5.0集控系统软件平台与 TO S 控制器结合,并适配大采高工作面通信网 络,设计了工作面智能综采控制系统,工作面智 能综采控制系统架构如图5所示。基于该系统开发和部署了工作面大数据中心、手持终端APP和三 维虚拟现实系统。

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图5  工作面智能综采控制系统架构

( 1 )Longwall Mind5.0集控系统软件平台

自主研发了控制系统平台软件Long wall Mind5.0,研究远程控制技术,分别部署在三岗合 一、巷道监控中心和地面分控中心,实现综采设备 集中控制;控制系统平台软件由采煤机、支架、 “三机”、泵站、供电、视频6 大控制子系统构 成,实现综采工作面采煤机、刮板输送机、喷雾系 统设备之间的关联闭锁、互联互锁和一键启停控制 等功能,集控系统软件平台如图6所示。

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图6  集控系统软件平台

(2 )TOS控制器

随着工作面设备及接口的多样化,集控系统 平台运行负载逐渐变大,给开发、维护和部署带来 了诸多不便。因此,设计并研发了TOS控制器(图 7),采用MVVM架构方式,以低耦合、高内聚的 接口设计,分离原系统业务逻辑层与视图模型, 优化原拓扑结构,建立以IPC为核心,与Longwall Mind5.0相结合的TOS解决方案。控制器具有丰富内置接口便于扩展与维护,同时分离上位机软件 的运行压力,达到稳定高效的对工作面设备的集 成控制。

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(a)TOS设备 (b)支架控制界面

图7  TOS控制器

(3)大采高工作面通信网络

建立有线与无线冗余的工作面工业以太网通 信系统,研制开发了工作面WiFi基站, 具备无线 网格网络(Mesh)组网功能, 20架或50  m配置1 个,实现工作面无线网络全覆盖, 同一无线局域网 ( SSID ),移动设备全工作面无缝漫游;使综采 工作面移动设备、固定设备与巷道集控中心高效互 联,将视频监控、能效监控、工业控制多网合一, 实现工作面设备信息汇集,综采工作面装备远程控 制通信(图8 )。

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图8  工作面工业以太网通信系统

(4)工作面大数据中心

以Longwall Mind5.0集控系统软件平台为基 础,进行数据应用的研究。研发工作面大数据中 心,采用B/S架构,具有全工作面数据采集分析、 预警决策、输出报表等功能,对综采系统进行透明 化监控,在神东内网可通过Web随时访问查看,便于生产运行决策。定制开发矿用本安手机及手持终 端应用软件APP,接入工作面网络,手持终端可实 现工作面设备监测与控制,通过手机即可对支架设 备进行无线遥控(图9)。同时,投入开发并部署 工作面三维虚拟现实系统,实现设备实时监测信息 可视化、工艺可视化等功能。

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图9  数据中心及手持终端

工作面及两巷矿压监测与评价系统

通过在工作面两巷道安装围岩移动传感器、 锚杆(索)测力计、钻孔应力计等巷道压力传感 器,构建了大采高工作面超前段巷道围岩稳定性动 态监测架构。对12403工作面回风巷和辅运巷道围 岩动态进行了监测,顶板离层量0 ~ 10 mm ,顶板锚杆增阻量分布在0.9 ~ 23 kN,表明巷道围岩稳定 性良好。将支架初撑力不合格比例、工作阻力高报 比例、安全阀开启比例、支架不保压比例、不平衡 比例等指标,作为巷道围岩稳定性综合评价指标, 建立巷道围岩稳定性分析和评价模型。

网络型支架电液控制系统实时采集监测数 据,并发送至在工作面智能综采控制系统中进行存 储。通过分析立柱压力监测数据, 围绕巷道围岩稳 定性综合评价指标,构建综采工作面支架工况实时 评价及预警指标体系,设计了初撑力分析算法、支 架不保压分析算法、安全阀开启分析算法、支架工 作阻力高报分析算法、支架工作阻力分布分析算 法5类算法,对液压支架工控进行实时评价与预警 (图10 )。image.png图10 工作面及两巷矿压监测与评价系统

在工作面智能综采控制系统中,开发并集成了综采工作面周期来压自动分析和预测预警算法, 实现工作面周期来压的自动分析和及时预警,分 析出超大采高工作面周期来压规律, 得出12403工作面周期来压步距分布在5.8 ~ 28.8  m ,平均为 14.6 m ,动载系数平均为1.41,矿压显现较强烈的 结论。通过分析护帮板压力传感器监测数据,评价 护帮板对煤壁支护的有效性并进行报警。分析了护 帮压力与工作面顶板来压规律和煤壁片帮的关系, 建立大采高智能综采工作面煤壁片帮预警指标和模 型,为工作面防片帮处置提供依据。

首先,实现了世界最大采高综采装备的国产 化控制系统应用,显著提高了上湾煤矿12403工作 面智能化程度(图11),使超大采高工作面具备年 产1 600万t的生产能力。其次,提高了生产安全系 数,降低了开采成本,增强了生产效率,减轻了 劳动强度,降低职业病危害, 提升了健康水平。工 作面支架自动化率平均达到80%以上,平均干预率 28%以下。同时,提高了工作面的开采效率,日产 4.5万~4.8万t煤,回采工效达到1 050 t/工。超大 采高智能化综采控制系统的成功实施为我国大采高 工作面少人化、智能化开采提供了一条可行的技术路 径,助力能源开采安全,有较高的示范及推广意义。

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(a )大采高综采设备   (b)图像智能识别

       图11  现场应用

超大采高智能化综采控制系统的成功实施, 切实地减轻了示范工作面工人的劳动强度,增强煤 矿生产的安全性,达到大采高工作面智能化生产的 目的。将工人从危险的工作面采场解放到相对安全 的巷道监控中心,在监控中心对设备进行远程操 控,提高了工人的安全系数。将工人从操作工变成 巡检工,大幅降低了工人的劳动强度,改善了工作 环境。针对目前影响大采高工作面智能化开采瓶 颈,开展装备及控制技术研究,相关研究成果具有 自主知识产权,研究成果推广至神东集团所属各煤 矿的同时,可辐射到整个陕蒙地区,并在类似矿区 具有广阔的推广应用前景,从而引领我国综采自动化开采技术的发展。

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